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液壓油缸外泄漏標(biāo)準(zhǔn),原因分析及修復(fù)

時(shí)間:2020-08-19 14:09 訪問人數(shù):

  在液壓油缸市場(chǎng)廠有很多的廠家,很多客戶在尋找,只有找到靠譜的,才能買到合格的液壓油缸產(chǎn)品,下面山東油缸生產(chǎn)廠家介紹液壓油缸外泄漏原因分析。

  工程機(jī)械液壓油缸外泄的原因分析及修復(fù)

  工程機(jī)械發(fā)生的故障中,液壓油缸的故障占有很大比例。而由于密封件損壞、閥的磨損等原因造成泄漏導(dǎo)致工作裝置上升無力、自垂下落等重大故障,約占液壓油缸故障的60 %~70 %。 液壓油缸是容積式傳動(dòng)元件,形成可變化的密封體積是傳遞能量的必要條件。在液壓油缸中為滿足這個(gè)必要條件,使用了各種各樣的密封件。

  如缸筒與端蓋間,缸筒與活塞間,活塞與活塞桿間,活塞桿與端蓋間都按用途使用了密封件。隨著設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間的增加,油缸故障也越來越多,尤其是液壓油缸的外泄漏故障已成為液壓油缸維修的主要原因之一。 根據(jù)多年對(duì)液壓油缸外泄漏故障維修的經(jīng)驗(yàn),總結(jié)出造成液壓油缸外泄漏的原因。

  一、液壓油缸外泄漏原因分析

  1、外防塵油封的損壞和脫落使之不能起到有效的防塵作用。由于活塞外表面灰塵隨著活塞桿的往復(fù)運(yùn)動(dòng)進(jìn)入導(dǎo)向套與活塞桿配合的環(huán)形間隙內(nèi),造成導(dǎo)向套的早期磨損,使之機(jī)械密封失效。

  2、外力作用下由于操作不當(dāng)造成超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)使活塞桿彎曲變形,活塞桿的彎曲變形易造成導(dǎo)向套和活塞支承環(huán)過度磨損和不均勻磨損,形成橢圓,并且使動(dòng)配合間隙超過有效極限,造成密封失效。

  3、活塞桿與導(dǎo)向套間相對(duì)運(yùn)動(dòng)副間隙過大是引起外泄漏的主要因素。當(dāng)活塞桿與導(dǎo)向套內(nèi)孔之間的配合間隙因長(zhǎng)期磨損而超過一定限度時(shí),活塞桿與導(dǎo)向套內(nèi)孔的環(huán)形間隙中就無法形成具有較強(qiáng)承受能力的油膜(合適的配合間隙之間形成的油膜所承受的壓力一般占整個(gè)密封系統(tǒng)的80%左右),使橡膠密封件不能承受較高的壓力,造成密封失效,引起油缸外泄漏的發(fā)生。一般當(dāng)油缸在使用3~5年后較容易出現(xiàn)這種故障。

  4、橡膠件的老化和在裝配時(shí)的切邊等原因造成密封件失效。由于使用較長(zhǎng)一段時(shí)間后,橡膠件老化、變硬,失去了原有的彈性和韌度,喪失密封能力,造成液壓油泄漏。

  二、液壓油缸外泄漏故障修復(fù) 通過對(duì)液壓油缸外泄漏原因的分析,現(xiàn)在有針對(duì)性的介紹幾種修理方法:

  1、針對(duì)防塵油封脫落造成活塞桿與導(dǎo)向套加劇磨損導(dǎo)致機(jī)械密封失效的問題,我們采用一種施膠工藝進(jìn)行修復(fù)。眾所周知,一般油缸的防塵封均無卡簧進(jìn)行軸向固定,而是靠座圈與油封之間的過盈配合固定的,活塞桿的往復(fù)運(yùn)動(dòng)極易將防塵油封帶拉出來,造成防塵密封失效。為了保證防塵封外圈與座圈的連接可靠,我們?cè)谘b配時(shí)采用施膠工藝,即采用厭氧膠系列中的1680圓柱零件固持劑,以增強(qiáng)防塵油封與油封配合處的過盈配合強(qiáng)度。

  2、對(duì)于因活塞桿彎曲而造成的密封失效,由于修理工藝比較復(fù)雜,較直彎曲的活塞桿需要在熱處理環(huán)境下進(jìn)行,一般的修理單位不具備修理能力,所以建議到專業(yè)修理單位進(jìn)行修復(fù)。

  3、活塞桿與導(dǎo)向套的配合間隙因磨損超過一定限度而導(dǎo)致機(jī)械密封失效的故障在實(shí)際維修工作中是常見的問題,也是容易忽視的問題。因?yàn)橐话闱闆r下,維修人員在拆卸油缸后,只是簡(jiǎn)單的檢查密封件有無損壞或?qū)蛱變?nèi)孔表面有無拉傷,并不對(duì)活塞桿與導(dǎo)向套之間的配合間隙進(jìn)行測(cè)量,而是采取簡(jiǎn)單地更換密封件的維修方法。通過幾年的維修經(jīng)驗(yàn),我們發(fā)現(xiàn),當(dāng)活塞桿與導(dǎo)向套配合間隙大于0.01mm,不圓度大于0.002mm,就必須更換導(dǎo)向套,否則將不能保證油缸的工作質(zhì)量和壽命。 三、修復(fù)方法比較 當(dāng)泄漏量很大時(shí),采取更換密封件的方法已無濟(jì)于事,可考慮對(duì)導(dǎo)向套進(jìn)行更換,如果液壓油缸的活塞桿直徑不大,自行加工更換導(dǎo)向套的成本不大,并且經(jīng)試驗(yàn)效果良好,很好地解決了大泄漏量的問題。

  四、自行加工導(dǎo)向套工藝 以tsc180c履帶式濕地推土機(jī)的推土板升降油缸為例,說明加工導(dǎo)向套方法。 經(jīng)測(cè)量其端蓋內(nèi)徑為70mm,活塞桿外徑為65mm。在加工導(dǎo)向套外圓表面的加工過程中,采取粗車——半精車——精車的加工工藝,精車外圓使其外圓粗糙度達(dá)到ra1.25μm,端蓋與導(dǎo)向套相配合采用基孔制,以液壓油缸端蓋為基準(zhǔn)孔,由于要求端蓋與導(dǎo)向套能永久性或半永久性結(jié)合,并要求端蓋有較高的定心精度,因此端蓋基準(zhǔn)孔與導(dǎo)向套應(yīng)采用過盈配合,在加工過程中保證配合的過盈量在0~20μm范圍內(nèi),采用壓力機(jī)壓入或溫差法裝配。 加工導(dǎo)向套內(nèi)孔采取鉆——半精鏜——精鏜或粗車——半精車——精車的加工工藝,使其內(nèi)孔粗糙度達(dá)到ra1.25μm,導(dǎo)向套與活塞桿相配合采用基軸制,導(dǎo)向套內(nèi)孔與活塞桿之間的配合應(yīng)滿足間隙定位配合,配合間隙一般在40μm~60μm范圍內(nèi)。

  五、經(jīng)濟(jì)效果 幾年來,通過不斷的嘗試,我們發(fā)現(xiàn)更換導(dǎo)向套后再更換新的密封件的維修方法,修復(fù)液壓油缸的成功率達(dá)100%,修復(fù)后的油缸使用壽命已達(dá)4年以上,未發(fā)現(xiàn)外泄現(xiàn)象。

  這種自行加工更換導(dǎo)向套的修復(fù)方法,加工工序簡(jiǎn)單,一般的修理單位均能具備這種加工能力。加工一個(gè)導(dǎo)向套所需材料費(fèi)、加工費(fèi)共150元,購買一套國產(chǎn)施工機(jī)械(如tsy160l推土機(jī))的密封件修理包需160元左右,購買一個(gè)新的液壓缸需要六千多元。對(duì)于進(jìn)口施工機(jī)械的液壓油缸采用這種維修方法,可創(chuàng)造更可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

  幾年來,我們采用這種修復(fù)方法先后修復(fù)了日本hd400sem挖掘機(jī)油缸9只,日立ex200-2挖掘機(jī)油缸3只,tsy160l推土機(jī)油缸8只,共節(jié)約成本近30萬元,提高了設(shè)備的完好率和出勤率。

  以上文章就是介紹液壓油缸外泄漏原因分析,歡迎詢問液壓油缸價(jià)格。

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